從“21天”走向“百日紅”
滄州大化聚海公司小技改創(chuàng )出大效益
本報訊(通訊員黃德智)滄州大化聚海公司硝氫車(chē)間通過(guò)技術(shù)改造,把運行周期僅為21天的黃水泵P1454提高到連續運行90多天未見(jiàn)異常,徹底根治了制約長(cháng)周期運行的瓶頸,更于3月13日創(chuàng )造了9萬(wàn)噸硝化裝置第一個(gè)“百日紅”,單月節約維修費用兩萬(wàn)多元。
自滄州大化實(shí)施“抗危機、渡難關(guān)、控費用、減支出”活動(dòng)以來(lái),聚海公司把工作重點(diǎn)放在“裝置長(cháng)周期運行、降低維修費用”上。黃水泵P1454是硝化廢水外送的主要設備,一旦損壞,系統就要停車(chē),而它運行的最長(cháng)時(shí)間是21天,是長(cháng)周期的最大“敵人”,而且每次檢修光施工費、材料費就要5000多元,也是維修費用較高的設備。為此,硝氫車(chē)間成立了專(zhuān)門(mén)的攻關(guān)小組,要力克頑疾。
反復試驗,最終找到原因
由主任、設備主管、技術(shù)員組成的攻關(guān)小組迅速到位,拆檢黃水泵刻不容緩。他們發(fā)現滑動(dòng)軸承組件松動(dòng),碳化硅件損壞造成泵不打量。
技術(shù)員趙顯昌立刻更換軸承套,再組織化工班組試運行,結果出現前滑動(dòng)軸承配合間隙不固定、螺栓松動(dòng)現象。趙顯昌毫不氣餒,又從公司倉庫借來(lái)各種材質(zhì)的組件進(jìn)行反復試驗。
技術(shù)員張志成也從工藝參數、物料介質(zhì)、設備材料、腐蝕抗化方面與其他介質(zhì)泵、外廠(chǎng)同類(lèi)泵進(jìn)行對比。
這時(shí),設備主管武慶輝指出:“黃水成份由3.2%硫酸、7.1%硝酸和89.67%的水組成,是不是酸對泵體造成了腐蝕?”
經(jīng)過(guò)數次試驗,他們最終排除了軸承套問(wèn)題,確定是黃水泵選型不對,影響了運行。
科學(xué)選擇,確定更換泵頭
問(wèn)題找到了,攻關(guān)小組立刻組織重新選擇泵型,幾次試用其他廠(chǎng)家的輸送泵,效果并不明顯,試驗進(jìn)入盲區。
“不要只考慮換泵,只要材質(zhì)耐腐蝕可以只換泵頭?!避?chē)間主任杜森肴一語(yǔ)點(diǎn)醒夢(mèng)中人。
武慶輝、趙顯昌馬上查資料、找關(guān)系、尋找適合黃水介質(zhì)的泵頭,經(jīng)過(guò)與多個(gè)泵閥廠(chǎng)家聯(lián)系,最終確定使用安徽的氟塑料合金磁力泵頭。
快速推進(jìn),技改創(chuàng )造奇跡
攻關(guān)小組迅速進(jìn)行風(fēng)險評估,制定可行性改造方案,程序報批的同時(shí),他們一刻不閑,修正運行參數、組織施工隊伍、聯(lián)系材料備件。在獲得主管部門(mén)支持下,與廠(chǎng)家進(jìn)行多次談判,就費用、試驗期限、運行目標、承擔職責、后果責任進(jìn)行一一敲定。
去年冬天,寒風(fēng)刺骨,投身技改的小組成員們卻個(gè)個(gè)熱血沸騰。改造后的黃水泵于2013年12月17日投入運行。技術(shù)員跟蹤運行數據,監測震值、油溫、電流、轉數等,連續一周,黃水泵運行平穩。截止發(fā)稿時(shí),已連續運行90余天,成功根治制約長(cháng)周期隱患,同時(shí)實(shí)現公司提出的“控費節支”目標。
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